反滲透膜污堵原因分析及解決措施(二)
2026-01-06 來自: 衡美水處理公眾平臺 瀏覽次數(shù):119
衡美水處理為您介紹一種經(jīng)久耐用、性能優(yōu)越的水處理設(shè)備耗材——反滲透膜,并向您詳細(xì)分析反滲透膜污堵原因及解決措施。

三、清洗方案及效果
1、表面活性劑SDS(二烷基璜酸鈉)等藥劑進(jìn)行清洗。采用NaOH、EDTA和SDS分別在pH=11的條件下進(jìn)行靜態(tài)清洗試驗,結(jié)果如圖 2所示。
圖2 不同藥劑清洗效果

由圖2可知,在pH=11條件下,NaOH、EDTA和SDS 3種藥劑洗出物質(zhì)量分別為0.95、1.87、1.42mg/cm2。采用單一堿洗難以去除膜表面黏附的有機污染物;EDTA可絡(luò)合重金屬,在高pH條件下可分解有機物,采用EDAT堿洗對污染物的去除效率為單一堿洗的2倍左右;SDS為表面活性劑,SDS有親水、親油2種基團(tuán)可以吸附有機物使其溶解在清洗液中,SDS堿洗效果為單一堿洗的1.67倍。EDTA堿洗對反滲透膜有機污染的清洗效果良好。
2、清洗效果分析
結(jié)合反滲透膜片靜態(tài)清洗試驗結(jié)果,現(xiàn)場采用EDTA堿洗(pH=11)與鹽酸酸洗(pH=2)相結(jié)合的清洗方案,采用動態(tài)循環(huán)與靜態(tài)浸泡相結(jié)合的清洗方式。膜清洗前后反滲透系統(tǒng)運行效果對比如表 5所示。
表5 膜清洗前后反滲透運行效果對比

清洗后單列反滲透出力由42m³/h恢復(fù)到59m³/h,系統(tǒng)回收率由55%恢復(fù)到74%,進(jìn)水壓力和段間壓差明顯降低,清洗效果顯著。

四、運行優(yōu)化措施
1、提高反滲透進(jìn)水殺菌效果
電廠在水源取水口加氯,但預(yù)處理管線內(nèi)余氯濃度偏低。根據(jù)監(jiān)測結(jié)果,預(yù)處理設(shè)備進(jìn)口余氯在0.2~0.3 mg/L,小于余氯0.5~1.0 mg/L的控制要求。而且余氯采用恒定投加量控制方式,即在水源水質(zhì)發(fā)生變化時,取水口殺菌劑的投加量恒定。水庫水在夏季有機物和微生物偏高,由于有機物會耗氯,而且次氯酸鈉殺菌效果隨溫度的升高而降低,導(dǎo)致殺菌效果偏差。建議電廠根據(jù)水源水質(zhì)情況,動態(tài)調(diào)節(jié)次氯酸鈉投加量,并在預(yù)處理設(shè)備進(jìn)口增設(shè)余氯表計,根據(jù)余氯實時監(jiān)測值,調(diào)節(jié)加藥量。
2、強化混凝澄清處理設(shè)備的運行性能
水庫水進(jìn)凈化站進(jìn)行混凝澄清處理,混凝劑采用聚合氯化鋁。電廠運行情況表明,運行人員沒有根據(jù)進(jìn)水水量和水質(zhì)合理投加混凝劑,混凝劑投加混亂,預(yù)處理運行效果差?;炷^程對懸浮態(tài)和膠態(tài)有機物的去除率在90%以上,對溶解性有機物去除率約為30%左右。因此需針對進(jìn)水水質(zhì)情況,通過試驗確定混凝劑科學(xué)投加量,優(yōu)化混凝工藝運行參數(shù),提高預(yù)處理系統(tǒng)對有機物的去除率。
3、優(yōu)化超濾運行參數(shù)
超濾設(shè)計出力為2×115m³/h,實際運行過程中單列超濾出力在160~175m³/h,高出設(shè)計出力40%~50%,膜通量在123~135 L/( ㎡·h)之間。采用瀅格公司生產(chǎn)的[email protected]型號超濾膜組件,膜通量上限為120 L/(㎡·h)。由此可見,超濾運行通量高出膜組件上限。在偏高的膜通量運行條件下,易造成超濾跨膜壓差升高,加速膜污堵并影響出水品質(zhì)。為確保后續(xù)反滲透系統(tǒng)的正常運行,需降低超濾膜出力至設(shè)計值。
五、結(jié)論
1、根據(jù)膜元件分析結(jié)果,反滲透膜表面無機結(jié)垢現(xiàn)象輕微,有機污堵是造成反滲透膜污堵的主要原因。
2、通過對電廠運行情況的了解,分析造成膜有機污堵的主要原因為進(jìn)水有機物含量偏高以及原水殺菌效果差。
3、采用EDTA 堿洗(pH=11)與鹽酸酸洗(pH=2)相結(jié)合的清洗方案對反滲透系統(tǒng)進(jìn)行清洗,清洗后回收率恢復(fù)到74%,清洗效果顯著。
4、通過采取提高反滲透進(jìn)水殺菌效果,強化混凝澄清設(shè)備的運行性能以及優(yōu)化超濾運行參數(shù)等措施,可提高反滲透系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。

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